• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

QAV400 V3 - Multirotor Test Stand - First Successful Run скачать в хорошем качестве

QAV400 V3 - Multirotor Test Stand - First Successful Run 10 лет назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
QAV400 V3 - Multirotor Test Stand - First Successful Run
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: QAV400 V3 - Multirotor Test Stand - First Successful Run в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно QAV400 V3 - Multirotor Test Stand - First Successful Run или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон QAV400 V3 - Multirotor Test Stand - First Successful Run в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



QAV400 V3 - Multirotor Test Stand - First Successful Run

Here's the first successful "flight" on my test stand. The first few tests failed because my quadcopter would pull against the tether and tip over to one side. Since it always fell to one side or the other, never forward or backward, I adjusted the PIDs for Roll and then tried it again. Even though I have more adjustments to make, it looks like my test stand works and will allow me to make those adjustments in a controlled environment. It should be noted that my previous PID settings were set using Arducopter's AutoTune function, outdoors in a field. I used AutoTune each time I modified the frame and reduced overall weight. The previous PIDs allowed for some decent flights but now I wonder if the Roll PIDs contributed to my recent crash. Maybe some turbulence or some other interference caused it to roll and it couldn't recover because the P value was too low? Please feel free to ask questions or post comments below. If you want to learn more about my test stand, go here: http://diydrones.com/group/arducopter... If you want to see how I modified my QAV400, go here: http://diydrones.com/forum/topics/qav... If you're planning to build a QAV400, here's my original build log that uses all of the stock parts: http://fpvlab.com/forums/showthread.p... Current Specs: Lumenier QAV400 frame / DIY hybrid lower frame Lumenier FX2216-9 1100KV motors Lumenier 30A SimonK ESCs APM 2.6 flight controller with uBlox GPS/compass kit 3D Robotics telemetry radio FrSky X8R 2.4GHz receiver Graupner 9x5 E-Props QAV Quick-mount 2-axis brushless gimbal GoPro Hero3 Black camera Lumenier CS-600 FPV camera Flytron TVS-2 remote camera switch MinimOSD ImmersionRC 5.8GHz 600mw Tx ImmersionRC Uno 5800 V2 Rx IBCrazy 5.8GHz Bluebeam Ultra antennas Lumenier 5200mAh 4S battery Thanks for watching! Please Subscribe!! =)

Comments

Контактный email для правообладателей: u2beadvert@gmail.com © 2017 - 2026

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5