У нас вы можете посмотреть бесплатно 😤 Первый успешный полёт на квадрокоптере Hubsan Zino (но в общем - второй 😊) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
2021 0904 133957 072 Заказывал этот Hubsan Zino на Бенгуд. Ссылка на товар: http://shp.pub/61460x. В этот день помогал родителям подбирать картошку)). Когда прошёл 4 грядки (туда и обратно), решил запустить дрон, как ранее и планировал. После неудачного первого запуска потом дома ещё раз включал квадрокоптер со снятыми винтами, разбирался с интерфейсом и пытался понять почему он начал унитазить. Можно ознакомиться с этими видео на канале. Первый унитазинг прошёл с относительной успешностью. Hubsan Zino: • Первый унитазинг прошёл с относительной ус... Небольшой рассказ про мой первый унитазинг, показываю последствия. Hubsan Zino.: • Небольшой рассказ про мой первый унитазинг... Снятие винтов после унитазинга и мягкой (для дрона, а не для меня) посадки. Hubsan Zino.: • Снятие винтов после унитазинга и мягкой (д... Проверяю двигатели после унитазинга. Ещё раз разбираюсь с приложением. Hubsan Zino.: • Проверяю двигатели после унитазинга. Ещё р... В этот день благо, всё прошло удачно. Сделал все калибровки - геомагнитную, горизонтальную и калибровку компаса. Запустил коптер, полетал, поснимал немного и успешно, относительно первого раза, посадил. Снимал, кстати, с качеством 4K. Хотя флешка в дроне стояла весьма посредственная, однако он смог записать на неё 4К, НО каждые полторы минуты начинал ругаться, мол "ты что, дурак что-ли?", потом снова начинал записывать через не хочу. И видео получились отрывками в 1-2 минуты. Ещё в процессе калибровок было сообщение: "Угол наклона дрона слишком большой. Подвес стабилизатора камеры защищён." (04:13). Вероятно, поверхность была неровная. И в этом месте горизонтальную калибровку не стоило проводить. Как потом выяснил, эту калибровку стоит проводить один раз, как только купил квадрик, у себя дома на ровной поверхности. Сажал квадрик с помощью функции "Возврат домой". Угадал с погрешностью, примерно, в один метр. И сел бы хорошо, но в конце зацепил траву и перевернулся, но всё нормально было. Хоть это был и успешный полёт, в процессе возник опасный и неприятный момент - непродолжительный унитазинг. Непонятно, почему возник. Возможно, из-за того, что внизу был трактор, но квадрик находился достаточно высоко от него... Был небольшой ветер, возможно, из-за этого, но вряд ли. В тайм-кодах можно найти этот момент. Также в самом начале почему-то при запуске приложения произошёл сбой - возникла ошибка: "В работе приложения "X-Hubsan" произошел сбой" (00:47). В этом первом успешном полёте было сделано моё первое креативное видео с дрона): Potato dance • Potato dance Тайм-коды: 00:00 Начало 00:37 "В работе приложения "X-Hubsan" произошел сбой" 00:55 "Мобильное устройство неправильно подключено к передатчику." 01:05 Закрываю приложение 01:15 Отключаю wi-fi 01:25 Повторно подключил шнур 01:35 Вы должны инициализировать связь модели с вашим мобильным устройством 01:50 Set transmitter and aircraft connection 02:02 Wi-fi связь установлена успешно 02:17 Стабилизатор - Калибровка 02:27 Калибровка стабилизатора камеры завершена, перезапустите дрон. 03:01 Пауза запроса, обновите список Wi-Fi 03:15 Wi-fi связь установлена успешно 03:35 Инициализация связи выполнена успешно 03:45 Делаю геомагнитную калибровку 04:08 Калибровка выполнена успешно 04:18 Делаю горизонтальную калибровку 04:28 Горизонтальная калибровка завершена 04:49 Включил запись видео 05:11 Запуск двигателей (стики вниз и в стороны) 05:20 "Пошлите картошку подбирать, товарищи!" 05:30 Я очкую малёха 05:40 Взлёт! (левый стик вверх) 05:55 "Скорость карты памяти слишком низкая, замените на более производительную." 08:13 Potato dance 08:41 Начал унитазить( 09:00 Получилось стабилизировать 09:10 Нажал "RTH" 09:42 Посадка (почти удачная)